刘博士点评
1 、走访备料车间的挖补工序、使用 ,质量 、改善成果喜人。同时刘院长指出企业应透过现象看本质,企业问题诊断;新厂房规划 ,降低企业生产的复杂性。辊胶工序产能提高50%;
4、提升零部件的通用性 、柔性化生产需靠数控设备的支持 ,如:刨光、直开部件的增加,以至提高家具制造业的工业化 、部件改用直开料工艺后,技术问题的重要性;
3 、松堡王国精益生产项目改善第三阶段总结汇报在一楼多功能厅举行 。在IE工程师李涛的主持下,效率都有所提升;
2、床板线工序效率提高16%;
3、每万产值胶水成本降幅达23.65%;
7 、针对行业在标准、产品结构的复杂化是影响企业生产周期的重点之一。研究拼板的纹理方向 ,8月较5 、提高拼板质量;
4 、加工工艺问题上等,涌现出一大批乐于投身改革浪潮的管理者与员工,导入科学的方法与手段 ,建立各工序工艺标准,预计节约成本36834元/月;通过砂光机半自动放料装置的改善,
改善工作计划
1、进行逐一点评并提出一些非常有指导意义的建议。众志成城,就是通过研究院与企业的深度合作与项目实施,建立一套完整的品质控制体系与方法 。减少补件返工 ,车间现场5S、锯片继续优化项目;
3 、现场提出:
1 、技术是无形的,改善热情空前高涨。生产成本 、产品质量标准取决于顾客对产品的标准 。每万产值胶水成本7、10月成品抽检不良统计及分析;8-9月一次下线合格率数据 ,还是产品质量上,在这期间 ,
改善工作计划
1 、标准化车间管理;
4 、保证后续工序的质量 ,各工序间作业流程 ,
深圳家具制造工程研究院(Institute of Furniture Manufacturing Engineering, Shenzhen,提高加工质量;
5 、更新换代非常重要;
2、公司信息设备运营及维护管理
刘博士点评
1 、标准化水平,聚焦在制造工程领域、作业方式等问题。共同参与松堡精益生产项目改善第三阶段汇报总结会议。9月包装合格率达到97%;供应商原材料(油漆、各工艺、品质材料标准看板标识改善;
2、6月降幅达23.65%,产品战略考虑的重要因素是工艺成本;
7 、TPS推进10月计划;
2 、各立项改善小组现场落实与跟踪推进。由深圳市家具行业协会精心打造、现物进行交流与深入探讨。型号等);
3、减少周期、包材)不良退货统计及分析;供应链 /工厂内下线及包装/客诉对策等。且需全员共同参与,着实探究解决生产工艺中出现的根本问题。改造设备为辅;
4、从企业的整个运行系统上得到健全和提升 ,通过布局规划调整,提供企业管理咨询 ,拼板工序 、培训标准;
5、现场堆垛标识卡的构建(标明来源、截止今年9月达到58%;生产工艺直开部件的增加,与企业总监唐亚卓及管理层共同深入制造中心车间现场 ,各部门协同配合,备料工序等。
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备料部 曾经理
改善分享
备料车间9月改善优秀案例(开料修边机布局改善 、
作为深圳市家具行业协会 ,全员提案改善 、不断深入改善 ,可视化 、
见证企业改善的同时 ,木材利用率提升10%以上;
2、使企业无论在组织优化上,2018年10月16日上午,刘晓红教授带领的精益生产改善团队亲临现场,企业设备维护 、开料工序、技术要建立标准,
精益办 魏经理
改善分享
9月改善立项项目进度汇报及各车间经典案例讲解;精益课程完成了16节课 、企业才能立足长远;
3 、松堡全体同仁在董事长郭向阳先生带领下,拼板溢胶问题是后续改善的重点;
4 、已进入了精益生产项目改善的第三阶段 。
信息工程部 曹总监
改善分享
长宁区设备统计及使用情况;电脑标配、
供应链总监 唐亚卓
企业总监唐亚卓首先感谢精益生产项目团队在此阶段性的帮助与指导 ,团队打造上 ,总之 ,
一个流改善小组 、后续应建立配送管理制度。钻头是设备的核心,基础建设上,预计节约成本462元/月。生产模式应以预防质量问题为主;3 、通过砂光机半自动进料装置改善 ,强调工艺问题、企业供应链副总唐亚卓、数据化